南陽市博達重工機械制造有限公司
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探礦重工HZS75型瀝青攪拌站的技術改進實例,南陽筑路機械原某攪拌站配料機骨料的稱量是采用杠桿聯(lián)動機構,在攪拌機提料斗下到配料位置時才開始稱量。這種配料稱量方式效率低,配料至攪拌這一過程的時間長,稱量精度不高,不能滿足工地大方量瀝青生產(chǎn)的要求;控制系統(tǒng)由DOS版單片機控制程序,可視化操作差,最多只能存儲5種配方;數(shù)據(jù)庫設計不合理,不能分類匯總、打印出來,難以滿足客戶的查詢要求。
2、 改進內(nèi)容
(1) 更換一臺HJP2400型帶壓力傳感器的電子稱量膠帶輸送式四倉配料機。
(2) 升級原有的單片機CPU及主板的驅(qū)動程序
(3) 在原有控制系統(tǒng)的基礎上,改造成計算機仿真工藝流程的自動控制方式(須增添一臺奔騰PⅢ800M以上的工控計算機,并配上相應的操作軟件)。
3、 改進特點
(1) 改進后,骨料的稱量是在配料機的膠帶上完成的,即當提升斗下降到下限位置時,膠帶轉(zhuǎn)動出料,將配制好的骨料輸送到提升斗中;當電子秤顯示為“0”時,膠帶停止運轉(zhuǎn),提升斗提升,同時配料機開始下一輪配料。上述改進能縮短配料時間,提高了工作效率。
(2) 控制系統(tǒng)采用濟南新瑞自動化控制有限公司開發(fā)的WINDOWS版瀝青生產(chǎn)管理系統(tǒng)HNT2001。該管理系統(tǒng)是采用微機自控方式的一種高級仿真工藝流程 用戶管理系統(tǒng)。它不便能在計算機屏幕上清晰地顯示出整個拌和過程,而且在瀝青生產(chǎn)過程中能對大量的數(shù)據(jù)進行實時記錄、整理和查詢,并且能制作、打印成各種不同的報表。
上述HZS75型瀝青攪拌站的技術改進實例總費用為5萬元,改進后的設備在工地使用中又恢復到75 m3/h的生產(chǎn)量標準,保證了工地大方量瀝青生產(chǎn)的要求,而且設備的可靠性、實用性也大大地提高,且操作方便,鼠標輕輕一點即可實現(xiàn)全自動化的監(jiān)控任務。